
催化裂化装置的污染源主要是再生器烧焦时产生的烟气[1],本装置使用EDV湿法洗涤技术对烟气进行脱硫脱尘,该系统主要由烟气洗涤系统和废液处理系统(PTU)两部分所组成。
本装置烟气洗涤系统于2014年投产,其主要设备是烟气洗涤塔,洗涤塔内部沿烟气流动方向依次为急冷区、吸收区、滤清模块、水珠分离器和烟囱。烟气在洗涤塔内被冷却到饱和温度,与塔底循环浆液逆向接触,将烟气中的颗粒物洗涤并吸收 SOx。饱和烟气离开塔底喷淋段后进入滤清模块除去细小颗粒,再进入水珠分离器将烟气中的夹带的液滴脱除,分离液滴后的洁净烟气通过上部的烟肉排人大气。为防止催化剂颗粒在塔底累积,洗涤塔底浆液部分外排至PTU。
本装置PTU系统于2013年投产,处理本装置和另一套催化裂化装置烟气脱硫塔产生的塔底外甩浆液。两套催化装置的塔底浆液汇合后,经过污水混合罐与絮凝剂混合后进入澄清器,澄清器经过物理沉降后,上层清液流入三台串联的氧化罐,通过氧化风机鼓入氧化风调节污水中的COD,通过注入碱液调节pH值,再进入斜坡沉降器进一步降低污水中的悬浮物,进入污水储罐后最终通过外送泵外排至污水处理厂。
烟气脱硫系统自投产运行至今,先后出现了氧化罐单元结垢,外排污水线结垢和滤清模块抽出管线结垢的问题。
1.氧化罐单元结垢
1.1现象
2017年10月,PTU系统进水量超过20t/h或滤清池返回清液流量增加时,出现了氧化罐放空冒水,氧化风机出口压力升高的现象。
2018年1月,氧化罐放空冒水频率逐渐增加。对三台氧化罐进行检查,发现氧化罐内壁结垢较为严重,并对罐内沉积污泥清理。随后发现,斜坡沉降器前絮凝剂混合器结垢严重,流通截面积减小,更换新混合器后,氧化罐放空冒水现象有所缓解,但仍未恢复正常状态。
2018年4月,对氧化罐工艺管线逐个拆开检查后发现,第一台氧化罐出口至第二台氧化罐入口的管线内壁主要为软垢,且未将管线内壁完全覆盖,用手指即可将垢剥离管线内壁。第二台氧化罐出口之后的管线结垢现象逐渐严重,拆下管线后发现结垢厚度在5mm~10mm(见图1、图2),且为质地坚硬的硬垢不易清理,需用撬棍和大锤敲击才能从管壁脱落。
图1 氧化罐工艺管线弯头截面
图2 氧化罐工艺管线垢块
1.2原因分析
元素组成 | O | Ca | C | Al | Si | Mg | S | Na | Fe |
w% | 51.30 | 33.33 | 7.63 | 2.59 | 1.57 | 0.92 | 0.75 | 0.44 | 0.33 |
元素组成 | Ce | La | Sr | Ni | Mn | Ba | P | K | Sb |
w% | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | O.10 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
将垢块放入烧杯中,分别加入热水、稀硫酸、碱液及稀盐酸进行实验,发现垢块只在稀盐酸中有明显发泡溶解,且盐酸浓度越高,溶解速度越快,可推测结垢物质主要为碳酸钙。对垢样的元素组成进行分析,数据见表1:
表1 垢样元素组成
从表1可看出,氧元素占比51.3%,钙元素占比33.3%,碳元素占比7.63%,可进一步判断结垢的主要成分为碳酸钙。
进入烟气脱硫塔的烟气含有SO2和CO2。SO2通过注入碱液进行吸收,当碱过量时生成亚硫酸钠,当碱液量不足时生成亚硫酸氢钠,生成的亚硫酸钠和亚硫酸氢钠随塔底浆液进入PTU系统的氧化罐单元进行曝气,与O2氧化生成硫酸钠,以降低外排污水中的COD[3],反应方程式如下[4]:
SO2+NaOH → NaHSO3
NaHSO3+NaOH → Na2SO3 + H2O
Na2SO3+1/2O2→Na2SO4
NaHSO3+1/2O2+NaOH→Na2SO4+H2O
催化烟气中CO2的体积含量在12%~16%之间,烟气在烟气脱硫塔内吸收洗涤时,部分CO2也会被吸收到循环浆液中。当注碱量过多pH值升高时,CO2也会过量吸收至浆液中被携带至PTU系统的澄清器。根据碳酸水溶液理论,溶液中溶解的H2CO3*包含气态CO2和液态H2CO3,在101.325kPa和25℃的条件下,H2CO3*浓度的99%以上是以气态CO2的形式存在于溶液中。当气液两相的CO2分压不一致时,溶液中的CO2与空气中的CO2会互相交换[5]。
澄清器中的污水液溢流入氧化罐曝气时,O2和水中亚硫酸钠和亚硫酸氢钠发生氧化反应生成硫酸钠,当水中的大部分亚硫酸钠和亚硫酸氢钠被消耗后,多余的O2会进入到氧化罐的气相空间中,因气相空间的CO2含量较水中溶解的CO2低,且进入气相空间的O2会进一步降低气相空间中CO2的分压,CO2会向气相空间中释放,且氧化生成的硫酸钠在水溶液中也呈弱碱性,使污水的pH值上升。从生产操作中的实际情况看,氧化罐中污水的pH值也是逐渐升高的。
本装置烟气脱硫塔补水Ca2+浓度在60mg/L~80mg/L,是烟气脱硫系统Ca2+的主要来源,因烟气脱硫塔的补水有一半以上随净化烟气携带至大气中,Ca2+会进一步在剩余的循环浆液中富集。进入氧化罐前的清液Ca2+浓度在250mg/L~320mg/L。厂家技术人员建议控制浆液的Ca2+浓度<65mg/L,本装置浆液中的Ca2+浓度明显比建议值高。
CaCO3溶液中的9种成分为H+、 OH-、HCO3-、CO32-、Ca2+、CaHCO3+、CaOH+、H2CO3∗和CaCO30。其中H2CO3∗包括溶于溶液中的气体成分H2CO3和CO2,而CaCO30为处于结垢晶核表面的CO32-和Ca2+。这9种成分不是独立的,而是满足一系列的化学平衡关系[6]。结垢倾向随着pH值的增大而增大,pH值升高也会使结垢的诱导期缩短。相同pH值的条件下,结垢倾向随着总钙浓度的增大而增大。
图3 HCO3-和CO32-浓度与pH值关系
由图3可看出水中三类碳酸在平衡时的浓度与pH值的对应关系。在低pH值范围内,水中只有H2CO3和CO, 2,在高pH值范围内水中只有CO32-,pH值在中性时HCO3-浓度最高。污水的pH值较高时就会产生碳酸钙结垢,所以将污水的pH值控制在8.0以下,可有效控制污水中CO32-的形成,降低CO32-与Ca2+反应生成碳酸钙的倾向[7]。
CO2的释放和碳酸钙析出的过程是互相影响的。一方面CO2的释放会使污水的pH值升高,促使CaCO3析出。另一方面CaCO3的析出会改变溶液的总碳和总钙浓度的比值,促使CO2释放,碳酸钙的结垢是一个包含了气液固三相的平衡过程.
从实际生产操作看,装置的三台串联的氧化罐长时间处于pH值逐渐升高的状态,污水溢流入第一台氧化罐时pH值在6.8~7.0之间,经过第三个氧化罐后pH值最高时可升至8.5-8.7之间,但第二台氧化罐之前结垢现象并不严重,说明进入第二台氧化罐的污水中亚硫酸钠和亚硫酸氢钠已大幅降低,曝气后氧气处于过剩状态,改变了氧化罐内气相空间的分压,使污水中溶解的CO2向气相空间释放,进而污水pH值升高,CaCO3溶解度降低后逐渐析出在管线内壁上,结垢随着装置运行时间延长而逐渐变厚,氧化罐内污水流通截面积减小,前路进罐的污水无法及时向下游管线排出,使氧化罐内液位升高最终从氧化罐的放空喷出。
1.3处理方法
早期的处理方式是逐个拆下氧化罐单元的工艺管线、弯头、短接,将管壁内垢块敲下清理,长管段更换,并将氧化罐内壁的结垢敲下清理,防止在检修后的投用过程中,因界面干湿交替变化,罐内垢皮风干后与水再次接触而脱落,从而堵塞氧化罐溢流口。氧化罐系统自第一次切除清理后,每1-2年都需再次进行清理。该处理方法的缺点是至少需要7个工作日施工时间,且需将污水流经的全部设备、管线仔细清理检查才能保证施工后的投用效果。
采用酸洗处理碳酸钙结垢可以明显降低工作量,缩短施工时间。因盐酸对不锈钢管线有明显的腐蚀作用,使用酸洗除垢时,需更换为既能和碳酸钙反应又对不锈钢管线不产生剧烈腐蚀的酸种。有实验[8]评价了聚马来酸、氨基磺酸、柠檬酸三种弱酸对碳酸钙的溶解效果,结果表明氨基磺酸在质量分数为5%,反应温度为60℃时对碳酸钙的溶解效果最好。将垢块提供给酸洗技术人员进行实验,5%的硝酸对垢块有明显的溶解作用,反应速度较快,最终决定使用浓度5%的硝酸对氧化罐单元进行酸洗。
作业时,将氧化罐系统切除后留出进、出法兰接口,一端与酸洗泵连接,另一端接回至酸槽(即酸洗泵入口),形成闭路酸洗循环。在酸槽内配制完5%的硝酸后,启泵循环3~4小时即可将管壁的结垢彻底溶解清除。酸洗循环结束后,在酸槽内加入固体碱进行中和,废液最终随PTU系统外排水排出。使用该方法1~2天即可完成氧化罐系统的除垢,且能达到较好的除垢效果。
1.4预防措施
在实际生产中,可以由以下三方面进行调整:
一是防止氧化罐过量鼓风。在保证外排污水COD合格的前提下,氧化风机由原来的二开一备改为一开二备,防止外排污水COD质量过剩,氧化罐出口pH值升高幅度过大,进而导致Ca2+析出结垢。需要注意的是,催化裂化装置烟气中氧含量降低时,一方面会影响进入氧化罐污水的COD,另一方面较低的氧含量会使烟气中二氧化硫含量上升,烟气脱硫塔内生成的亚硫酸钠、亚硫酸氢钠也会增加,进而增加了氧化罐的负荷。当氧化罐的pH值升高幅度降低时,说明曝气的过剩量也相应减少,此时应注意监控污水的COD,防止超标。
二是降低污水的氧化级数。将三台串联投用的氧化罐改为一开二备或二开一备,减少污水在氧化罐内的停留时间,也可防止氧化罐出口的污水pH值升高幅度过大。另外,从拆装的检查结果看,明显的结垢出现在第二台氧化罐之后,减少氧化罐运行台数也可减少拆装清理的工作量。
三是适当降低氧化罐来水的pH值。在满足脱硫塔工艺操作的前提下,适当减少注碱量,控制烟气脱硫塔pH值6.5~7.0之间,呈弱酸性,可降低氧化罐出口pH值,从而减少结垢。需要注意的是,在弱碱性条件下,亚硫酸钠、亚硫酸氢钠氧化速度较快,在中性和弱酸性条件下氧化速度较慢,且在相同pH值的条件下,亚硫酸钠的氧化速度比亚硫酸氢钠略快[9]。当pH值过低时,溶液中亚硫酸钠(因水解而显碱性)逐渐减少,亚硫酸氢钠(因电离强于水解而显酸性)逐渐上升,使氧化罐内曝气效果变差,导致净化污水COD升高[10]。
实施后,既可减缓氧化罐系统结垢,也实现了装置的节能降耗。同时,因切除的氧化罐不再需要监控pH值,pH值探针不需维护,也降低了运行成本。
2.外排污水管线结垢
2.1现象
2018年4月,PTU外排污水的最大流量逐渐由30t/h下降至20t/h,外排污水泵出口压力由0.7MPa逐渐上涨至0.8MPa,无法满足正常生产操作要求。将管线切割检查,发现管线内壁结垢厚度在5mm~8mm。与氧化罐结垢不同的是,管线内壁大部分为软垢(见图4),用手指可以直接抠下,但质地较粘,从外部用大锤锤击无法震下垢块。
图4 PTU外送线工艺管线截面
2.2原因分析
外排水管线的结垢机理与氧化罐结垢机理类似,但由于外排水管线由泵将污水送出,而氧化罐系统内污水依靠静压流通,且外排水管线为DN80管线,氧化罐系统管线为DN100,排外水管线流速比氧化罐管线高。
一方面,结垢的碳酸钙晶核在污水中形成后,晶粒尺寸不大时会由于水分子撞击而被撞离管线壁面。当晶粒尺度较大时,晶粒与壁面间的附着力才可能大于水分子撞击力,晶粒才可能稳定地被吸附在壁面上[11]。另一方面,在pH值相同的情况下,流速较快的管线结垢的诱导期延长。所以外排水线管壁内沉积作用没有氧化罐管线严重。
2.3处理方法
充分考虑更换工艺管线的施工难度和成本后,决定采取高压水通球的方式疏通外排污水线,球体见图5:
图5 通球球体
将球的尖端由泵出口法兰塞入,将高压水泵与管线法兰连接后,启动高压水泵(最大压力可达10MPa)。球体上的翅片伞冒结构,在高压水的作用下向前移动,因伞冒两端为较尖锐翅片,在球的移动过程中,会将管线内壁的垢皮整体刮下并随水流带走。在管线弯头或缩径处,伞冒结构又可通过收缩而通过。在管线另一端,用特制三通法兰短接与外排水管线法兰连接,见图6。
图6 特制接球及排水三通
特制三通法兰一端用于接球,施工人员通过球的撞击声来判断球是否已到达三通处;另外一端,将高压水泵打入管线的水及夹带的垢皮回收至施工队伍的槽车中,防止因大量垢皮冲下,影响下游装置。
疏通后,外排污水线流量由原20t/h提高至30t/h,泵出口压力由0.8MPa下降至0.7MPa。
2.4预防措施
在实际生产中,可以由以下两方面进行调整:
一是适当降低外排水pH值。因氧化罐是外排水线的上游,还需通过降低氧化罐系统pH值来实现。所以预防PTU系统结垢,氧化罐系统需将pH值控制在8.0以下,不宜过高。
二是控制外排污水的悬浮物含量。保持斜坡沉降器的运行正常,将外排污水悬浮物含量控制在控制指标以内,减少管线内壁的催化剂粉尘沉积。
3. 烟气脱硫塔滤清模块抽出管线结垢
3.1现象
2021年7月,烟气脱硫塔滤清模块液位因仪表变送器损坏指示失灵,8月进行更换后投用后发现,液位由正常时的72%~75%下降至25%,远低于正常控制范围。滤清模块泵电流和泵出口压力呈逐渐下降趋势。
3.2原因分析
图7 滤清模块液位引压点图示
如图7所示,经现场检查确认,测量液位的引压点均为通畅状态。利用连通器原理,将下引压点处的导淋接透明胶管,将胶管内的液体高度换算为液位后,与仪表测量液位基本一致,说明仪表测量的上、下引压点压差是真实的。
为进一步确定滤清模块液位下降的原因,在滤清模块泵入口接入补充水胶带,滤清模块液位由25%上升至27.5%,说明滤清模块塔壁抽出处流量降低后,引压点处测量压力有所升高。关小滤清模块泵出口阀至8圈,液位由25%上升至60%,说明滤清模块流量降低后,引压点处测量压力明显升高。
滤清模块浆液中Ca2+浓度在100mg/L~250mg,滤清模块补水Ca2+浓度60mg/L~80mg/L且pH值为7.5。根据以上现象判断,塔滤清液抽出管线存在结垢限流情况,管线内径减小后,液体因流速所产生的压降升高,上、下引压点测量到的压差降低,使液位的测量显示值较真实液位低。因入口管线结垢滤清模块循环流量降低,使泵电流降低,出口压力降低,同类装置也出现过类似现象[12],也是因碳酸钙的结垢引起。因滤清模块的pH值控制在7~7.5,结垢倾向没有氧化罐和外排污水线严重,所以出现结垢现象的时间较前两者晚。
3.3处理方法
因装置运转期间对管线拆装清理或酸洗的难度较大,采用降低滤清模块pH值的方式,使碳酸钙在弱酸性条件下发生反应,逐渐溶解管线内壁的结垢。具体操作如下:
关闭补水罐回用的少量PTU外排污水(Ca2+浓度130mg/L~320mg,pH值8~8.5)和汽包排污水(pH值9~11);在保持净化烟气的SO2浓度合格的前提下,停滤清模块注碱,降低塔底注碱量使塔底pH值降低至6或更低,使滤清模块浆液呈弱酸性。
采用以上操作后,滤清模块液位呈缓慢上升趋势。随着液位的上涨,适当提高塔底pH值,防止烟气脱硫塔长时间在弱酸性环境下运行,发生塔内件的腐蚀。10个月后,滤清模块液位逐渐上涨至70%。
3.4预防措施
在实际生产中,可以由以下三方面进行调整:
一是停止滤清模块的注碱,塔底pH值控制在6.5~7之间,滤清模块pH值低控,提高浆液中Ca2+的溶解度预防结垢。
二是降低滤清模块补水中的Ca2+浓度,停止回用Ca2+浓度高的水源,适当回用Ca2+浓度低的汽包排污水和净化水。
三是监控滤清模块泵的电流、泵出口压力、液位的变化趋势,在管线结垢的初期及时发现并处理。
4.结论
(1) 催化裂化装置的烟气脱硫系统,因补入的新鲜水中Ca2+浓度在60mg/L~80mg/L,且有一半以上的水被净化烟气携带至大气中,使Ca2+在烟气脱硫系统内富集,当污水的pH值升高使Ca2+溶解度降低时,就会发生结垢。
(2) 氧化罐单元在曝气过量时,过剩的O2会扩散到氧化罐的气相空间中,使气相空间的CO2分压降低,水中溶解的CO2向气相空间释放,污水pH值升高,CaCO3溶解度降低后逐渐析出发生结垢。酸洗可快速清除结垢。通过降低污水的pH值、减少过量曝气和氧化级数可有效预防氧化罐单元结垢。
(3) 外排污水线因流速较氧化罐单元管线高,结垢质地较软,可以通过高压水通球进行清理。通过降低外排污水的pH值、悬浮物含量可延缓管线的结垢。
(4) 因补入的新鲜水直接进入滤清模块,长时间在弱碱性条件下运行时Ca2+也会缓慢析出附着在管线内壁上,当积累到一定程度时会出现滤清模块液位降低,滤清模块泵电流下降、出口压力降低的现象。通过降低滤清模块的pH值,改善补水质量,可有效预防滤清模块系统的结垢。
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